這是一份不錯的成績單——
吐哈石油機械廠2014年完成工業總產值5.12億元,比2009年增幅201%,2014年經營收入突破5.22億元,比2009年增幅153%。
轉方式、調結構、提效益是一場無聲的戰役,在這場戰役中,吐哈石油機械廠抓住業務外包,逐步突圍,成功走出了虧損困境,讓企業步入良性發展軌道。
業務合作
破解成本之困
作為一個因油而生的企業,吐哈石油機械廠在幾十年的發展中形成了以抽油機、抽油桿、油管等加工制造業務為主,油田動力大修業務為輔的格局。
加工制造業務屬于勞動密集、技術密集、資金密集型業務,生產成本高,利潤率低,盈利能力相對弱。更嚴峻的是,工作量隨油田產能建設波動而波動,抽油機制造表現得尤其突出。
國際金融危機來襲,吐哈油田限產,這對工作量原本就不飽和的抽油機制造業務來說無異于雪上加霜,效益受到沖擊,跌至有史以來最低谷。
2009年,吐哈石油機械廠除保運修理業務工作量上升25.59%以外,抽油機業務下降54.15%,其他加工制造產品下降56.39%。全年工業總產值下降47.98%,營業收入下降44.88%,陷入虧損之境。
怎么辦?“那時,還沒有業務外包的提法,我們想到和外單位進行業務合作,轉方式也好、調結構也好,都是逼出來的,是一件痛苦的事情,不是鳳凰涅槃,是一個嬗變的過程。”吐哈石油機械廠廠長趙楊民說。
2009年,吐哈石油機械廠把抽油機制造、工程罐和野營房制造等低端加工業務全部或部分剝離出來,進行業務合作或勞務合作生產。
探索創新
打開效益之門
改革,需要無畏的勇氣,更需要創新的思路。
“降低人工成本,并不是要減少員工收入,而是想辦法解決人工成本增長與勞動效率提升的關系問題。”楊衛星說。
吐哈石油機械廠的業務分為保運修理和加工制造兩大類。保運修理業務工作量相對穩定,但所占比重小,服務人員不足。抽油機為主的加工制造業務用工量大,產品附加值低。為了改善生產經營狀況,緩解業務和人員結構矛盾,這個廠把抽油機車間富余員工補充到壓縮機、抽油機、注水泵等保運修理業務上。調整后,抽油機車間人員由原來的150人,減少到19人。這一進一出,一年人工成本節約超過2000萬元。
由此提高的生產效率更為可觀。“原來抽油機車間,每個月滿負荷運轉最多能生產20至25臺抽油機,如果遇上油田生產需求旺季,無法滿足生產需求,可是到了淡季,我們又‘吃不飽’,這種現象很尷尬。外包之后,每個月生產抽油機40至45臺,生產效率提高了一倍多,完全可以滿足油田生產需求。”楊衛星說。
從生產方變為管理方,吐哈石油機械廠并沒有一包了之,而是把重點放在了從管理和技術層面降低成本、提高效益。以前,這個廠只能生產方形和圓形的抽油機平衡塊,表面質量差。2013年,這個廠召集車間技術人員進行技術攻關,成功攻克三角形平衡塊無法自制的難題,交由承包方引進生產,不僅產品質量大幅度上升,而且成本大幅度降低。
循序漸進
走向全面外包
業務外包是一個漸進過程,不可能畢其功于一役。2009年,吐哈石油機械廠先將低端加工業務進行業務合作或勞務合作生產;2010年,將平衡塊鑄造進行外包;2012年,將下料工序進行外包。生產資料外包方面,這個廠也走過人員、輔材、設備,到主材的外包過程。
這種漸進的外包方式保證了生產平穩、人員隊伍穩定,也循序漸進地解決了前進道路上的難題。
業務外包的關鍵是產品核算。在外包之前,計劃經營部門對抽油機產品的主材、輔材和消耗材進行細致統計,抽油機上用的200多種材料都精確到最小單位。在業務外包這5年間,生產車間不斷總結經驗,優化和精細材料定額和人員定額,為下一步外包提供了有利條件。
如今,吐哈石油機械廠將對鑄造業務采取全方位業務外包,即輔材、設備、廠房等全部外包。截至目前,前期準備工作已經完成,招標工作即將開始。這個廠還將借鑒鑄造業務外包的經驗,對金工產品、抽油機等鉚焊件業務進一步外包,預計僅此一項每年可降低生產成本150萬元。
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