天津石化通過(guò)采取加強(qiáng)計(jì)量管理、優(yōu)化瓦斯平衡等措施,上半年完成原油加工損失0.38%,比年計(jì)劃降低了0.04個(gè)百分點(diǎn),降低成本1373萬(wàn)元。
原油加工損失是原油加工成本的重要組成部分,為此如何降低原油加工損失成為該部降本工作中的重頭戲。為進(jìn)一步降低加工損失,天津石化嚴(yán)格工藝紀(jì)律,在認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí),確立了“加強(qiáng)監(jiān)督管理,減少火炬排放”的效能監(jiān)察項(xiàng)目,并通過(guò)完善計(jì)量管理、優(yōu)化瓦斯平衡等措施,使原油加工損失一降再降。
他們嚴(yán)把原油進(jìn)廠和成品油出廠兩道關(guān),為確保原油進(jìn)廠計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,完善了原油罐的脫水管理,減少脫水造成的損失,定期對(duì)原油儲(chǔ)罐的雷達(dá)表以及裝置進(jìn)料計(jì)量表進(jìn)行及時(shí)校隊(duì),同時(shí)每月對(duì)標(biāo)定數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤,針對(duì)流量計(jì)誤差情況合理計(jì)算出補(bǔ)差油量,確保企業(yè)效益不流失,上半年同比減少原油進(jìn)廠水計(jì)量交接損耗920噸,降低原油加工損失0.01個(gè)百分點(diǎn)。為確保成品油出廠計(jì)量的準(zhǔn)確,他們從加強(qiáng)職工的整體素質(zhì)入手,在對(duì)其進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格考核制度,同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范了職工的操作程序,避免因人為因素造成的誤差。此外還利用流量計(jì)、數(shù)采系統(tǒng)、長(zhǎng)輸線監(jiān)控系統(tǒng)等對(duì)出廠數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),確保出廠計(jì)量準(zhǔn)確。上半年同比減少成品出廠損失724噸,降低加工損失0.011個(gè)百分點(diǎn)。
為進(jìn)一步優(yōu)化瓦斯平衡,他們修訂完善了《煉油部裝置火炬放空檢查規(guī)定》,對(duì)低壓瓦斯排放進(jìn)行源頭治理,加大對(duì)生產(chǎn)裝置及球罐區(qū)火炬放空點(diǎn)的檢查力度,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。同時(shí)通過(guò)優(yōu)化高壓瓦斯管網(wǎng)的控制,提高火炬的回收能力,確保火炬壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。還在瓦斯管網(wǎng)壓力允許的范圍內(nèi),及時(shí)將氣柜中儲(chǔ)存的瓦斯放空氣經(jīng)壓縮后輸送至瓦斯管網(wǎng)中,在回收、儲(chǔ)存和壓縮環(huán)節(jié)中,形成良好的運(yùn)行條件,最大限度的回收瓦斯氣。
為將原油加工損失降到最低限,還最大限度提高直供料比例,在下游裝置運(yùn)行平穩(wěn)的情況下盡量提高熱出料溫度,并在老區(qū)裝置實(shí)現(xiàn)直供料的基礎(chǔ)上,新區(qū)熱直供料比例目前已達(dá)到85%.此舉同比減少油品儲(chǔ)存損耗685噸,降低加工損失0.01個(gè)百分點(diǎn)。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。