提高剩余油動用效果 降低產(chǎn)出油密度黏度
聚合物驅(qū)油是目前三次采油技術(shù)中日趨完善的提高采收率技術(shù)。
勝利油田孤東采油廠注聚區(qū)注采動態(tài)分析表明,由于長期受注入水沖刷,油井與注聚井注采直接對應(yīng)的地層存在大孔道,有的井區(qū)大孔道非常突出,注入的聚合物驅(qū)替流體沿大孔道竄流嚴(yán)重,油井見聚濃度高,有的井見聚濃度高達(dá)1500毫克/升,幾乎與注入的聚合物濃度相同。
聚合物從注聚井注入后,瞬時即從油井采出,聚合物滯留地層時間短,聚合物驅(qū)替流體波及體積小,造成聚合物無效循環(huán),聚合物驅(qū)油效果不理想,明顯影響注聚開發(fā)效果。
因此,在注聚井與斜向?qū)?yīng)的油井對角線中心區(qū)域存在1/2以上的驅(qū)替“盲區(qū)”(即“死油區(qū)”),還有大量剩余油滯留地下采不出來,平面上剩余油動用狀況不均勻,動用效果差,沒有達(dá)到應(yīng)有的提高采收率的效果。
技術(shù)人員分析認(rèn)為,為解決平面上剩余油動用狀況不均勻的問題,應(yīng)通過改變聚合物驅(qū)油方向,使聚合物發(fā)生繞流,提高驅(qū)油盲區(qū)的剩余油潛力,為此,提出了“斜向驅(qū)”理論。
所謂斜向驅(qū)就是通過提高與油井直接對應(yīng)的注聚井注入量,同排相鄰注聚井關(guān)井或大幅度降低注入量;對竄聚嚴(yán)重的油井計劃關(guān)井或大幅度降液,提高斜向?qū)?yīng)油井生產(chǎn)參數(shù)提液,從而達(dá)到提高平面上剩余油動用效果的目的。
實施斜向驅(qū),由于與油井直接對應(yīng)的注聚井注入量提高,注入的聚合物驅(qū)替流體本來通過大孔道向直接對應(yīng)的油井驅(qū)替,但由于該竄聚油井已關(guān)井或大幅度降液,且同排相鄰注聚井已關(guān)井或大幅度降低了注入量,則驅(qū)替流體不再驅(qū)向直接對應(yīng)的油井,迫使驅(qū)替流體改變或徹底改變原來的驅(qū)替方向,不再沿大孔道竄流。聚合物發(fā)生繞流,被迫改變驅(qū)油方向,斜向朝間接對應(yīng)的油井驅(qū)替,即沿該注聚井與斜向?qū)?yīng)油井對角線方向驅(qū)替,使原來長期不受波及的死油得到動用,聚合物波及體積有了很大提高,從而達(dá)到提高剩余油動用效果的目的。
由于實施斜向驅(qū)試驗需要關(guān)井,影響一定產(chǎn)量,具有一定風(fēng)險,勝利油田孤東采油廠技術(shù)人員選取了4個存在大孔道的注采井組分兩個階段進行試驗:提高2口與注聚井斜向?qū)?yīng)的油井生產(chǎn)參數(shù)進行提液,2口竄聚油井關(guān)井;提高2口與油井直接對應(yīng)的井的注入量,降低1口井注入量,關(guān)閉1口與油井之間有特大孔道的井。井組試驗于去年9月在孤東二區(qū)注聚區(qū)開始實施,經(jīng)過4個月的試驗,日增油37.1噸。
到今年2月,孤東采油廠在試驗取得明顯增油降水效果的基礎(chǔ)上,又在兩個井組上試驗,到6月份注聚區(qū)先后有8口油井增油明顯,最高時日增油56.9噸,累計增油9889噸,注聚開發(fā)效果有了明顯改善。
實施斜向驅(qū)后,與注聚井斜向?qū)?yīng)的油井見聚濃度提高,與注聚井直接對應(yīng)的油井見聚濃度下降,而油井平均見聚濃度由原來的210毫克/升下降到90毫克/升,減少了聚合物的無效竄流。8口受效油井平均礦化度由7530毫克/升上升到7628毫克/升,產(chǎn)出原油密度由0.9829克/立方厘米下降到0.9685克/立方厘米,原油黏度由1849毫帕·秒下降到1648毫帕·秒,表明聚合物發(fā)生繞流,驅(qū)出了原來不能驅(qū)出的“死油”和地層水,使產(chǎn)出水礦化度提高,充分說明實施斜向驅(qū)可較好地提高平面上死油區(qū)的剩余油動用效果。
現(xiàn)場試驗表明,對有大孔道的地層實施斜向驅(qū),是迄今為止在該類注聚區(qū)提高剩余油動用效果的有益探索和重大技術(shù)創(chuàng)新,理論上完全可行,且具有較強的可操作性,豐富了聚合物驅(qū)油理論,具有進一步研究、推廣價值。
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