????目前,該廠每年因結(jié)鹽造成電泵躺井13井次,造成井下事故上大修1-2井次,影響原油產(chǎn)量約500噸,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)220萬元左右。常規(guī)清防鹽工藝采用套管摻水的方法清除結(jié)鹽,但實施過程頻繁出現(xiàn)電潛泵欠載停、過載停,常造成井下電纜燒和機(jī)組燒,是電潛泵管理最為棘手的難題。
????從2010年下半年開始,采油二廠工藝研究所電泵室創(chuàng)新思維觀念重新對濮城油田電潛泵井清防鹽工藝進(jìn)行研究。他們收集了近十年來濮城油田電潛泵井的清鹽施工中的關(guān)鍵工序,經(jīng)過多方查找資料,科學(xué)的分析和驗證,研制出了《KYB-I型電潛泵清鹽閥》,該技術(shù)采用控制摻水排量和摻水驅(qū)替油套內(nèi)氣體的方法,克服了電潛泵井清鹽施工中易造成氣鎖、欠載停和井下機(jī)組燒的缺陷。清鹽時,安裝在電潛泵的套管處,配合水罐車使用,既能夠控制摻水排量,杜絕大顆粒結(jié)晶鹽塊脫落,還可以形成油套環(huán)形空間氣、液雙向流,杜絕套管氣壓縮進(jìn)泵,避免電潛泵在清鹽過程中的一切異常現(xiàn)象。
????隨后,技術(shù)人員優(yōu)選出32口電泵井,進(jìn)行逐井多輪次的摻水化鹽,取得明顯的清防鹽效果。濮3-175井,動液面由原來的1295米,上升到181米,經(jīng)分析后認(rèn)為由于油套環(huán)形空間結(jié)鹽堵死后,形成的反射波,被誤認(rèn)為是動液面。技術(shù)人員立即制定清鹽方案和應(yīng)急預(yù)案,采用“大病慢治”的方法,用少量多次,小排量摻水化鹽的方法,分五次對該井實施清鹽。實施后,未出現(xiàn)電流異常,動液面為1356米,達(dá)到了溶解油套環(huán)形空間內(nèi)的結(jié)鹽的目的。XP2-237井24小時之內(nèi)出現(xiàn)21次瞬間高電流異常,分析為油套環(huán)形空間內(nèi)結(jié)晶鹽大量堆積,部分結(jié)晶顆粒脫落進(jìn)入泵內(nèi)卡泵導(dǎo)致,采用《KYB-I型清防閥》實施清鹽后,環(huán)形空間內(nèi)的結(jié)晶鹽溶解排出,恢復(fù)正常運(yùn)行。