10月16日8時30分,茂名石化煉油分部重質潤滑油系統(tǒng)經(jīng)過半年多的籌備,丙烷脫瀝青裝置、2號重糠裝置、1號重質酮苯、2號重質白土精制裝置逐套停止進料,重質潤滑油系統(tǒng)全面進入6年一周期檢修期,創(chuàng)造了最長周期運行紀錄,此次檢修為期50天。
截至10月16 日, 丙烷脫瀝青裝置連續(xù)運行超過2380天,第二次突破6年一修周期大關,創(chuàng)該裝置1982年開工投產(chǎn)以來長周期運行新紀錄,裝置6年累計加工渣油261.7萬噸,其中2014年渣油加工量達到40.47萬噸/年,創(chuàng)下年產(chǎn)歷史新高,累計產(chǎn)出價高利厚產(chǎn)品輕脫油55萬噸;1號重質酮苯、2號重糠裝置均實現(xiàn)安全生產(chǎn)長周期運行超2360多天,其中2號重糠在集團公司公布的同類裝置達標競賽中,2016年、2017年連續(xù)兩年裝置長周期運行天數(shù)、精油綜合收率、能耗等多項綜合指標中排名第一,主要技經(jīng)指標均創(chuàng)歷史最好水平,在集團公司同類裝置達標競賽中名列前茅。 近年來, 煉油分部在重質潤滑油裝置扎實推進安全環(huán)保工作,從保安全、抓平穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)等方面入手,充分調(diào)動廣大干部員工的積極性和創(chuàng)造性,全員進入裝置排查隱患,人人為裝置出謀獻策,優(yōu)化生產(chǎn),確保裝置實現(xiàn)安滿優(yōu),重質潤滑油系統(tǒng)四大裝置6年來實現(xiàn)了安全環(huán)保長周期運行。 檢修技改提升裝置提質增效的可靠度 設備安全運行是關鍵,技改項目的推進是保證裝置的安全、平穩(wěn)、高負荷運行的重中之重。從2012年7月至2018年10月,重質潤滑油系統(tǒng)歷經(jīng)了6年之最的運行期,丙烷脫瀝青、重質酮苯、重糠、白土等四套裝置長周期的生產(chǎn)中, 由于較長時間運行,大量加工進口高含硫、含酸油種,裝置部分設備如空冷系統(tǒng)、換熱器、加熱爐等效率大大下降,高壓丙烷空冷器、高溫管線、換熱器等受硫腐蝕嚴重,因此,技術節(jié)能排隱患項目的實施是本周期檢修的重中之重。 此次大修在設備進行常規(guī)檢修的同時,消除隱患保安環(huán)增效益的改造項目有:一是對重酮裝置的過濾實施全面的大手術,在保持重酮一段脫蠟過濾機使用同時,增加一段過濾面積,并對重酮和輕酮部分設備管線進行改造,項目實施后將可同時增加輕脫處理量和脫蠟油收率。二是重糠裝置根據(jù)上周期運轉存在的不足,將對核心設備萃取塔401進行技術改造,增加萃取段中段冷循環(huán),以提高萃取塔頂?shù)诇夭?,項目投用后將會強化萃取效果,改善精制油質量,提高精制油收率,是創(chuàng)效的有效措施之一。三是將對重糠裝置脫水塔407的ADV固閥塔盤改為泡罩塔盤,項目實施后將對環(huán)保做出大貢獻,不僅有望再次大幅降低汽提蒸汽,還減少了塔底排水攜帶糠醛的含量,減少糠醛跑損,既減少污染環(huán)境,又降低了糠醛消耗,避免污染環(huán)境,是降低劑耗降本增效的有效技改。 科學監(jiān)控夯實基礎 本次檢修將大幅度更換熱器,其中2號白土精制裝置和丙烷空冷換熱器更換,該項目主要檢修時間短,整個檢修過程必須控制好施工質量和進度,為確保施工工期和施工質量,并安全及高效優(yōu)質地完成,車間專業(yè)編制各類施工方案,確保本次大修中的所有換熱器進行常規(guī)的抽芯、清洗、回裝、試壓等工作,全面落實黨團HSSE監(jiān)護人,監(jiān)控現(xiàn)場施工作業(yè),防止場地陜窄受到周圍設備、管線、平臺等障礙物的阻擋,確保檢修進度的安全順利進行。做科學有效的檢修,此次檢修將實行動態(tài)修訂完善車間監(jiān)護制度,特別加強了對高空施工及巡檢盲區(qū)的隱患排查頻次和力度,為裝置的安全檢修夯實基礎。 放得凈收得回 裝置大修,首先第一道難關就是如何將系統(tǒng)內(nèi)的物料回收干凈,要做到放得凈,收得回,那就是必須要過“吹掃關”。 在停汽前,丙烷裝置系統(tǒng)內(nèi)充滿著大量的丙烷溶解劑,管線內(nèi)有大量黑乎乎的瀝青料。如何放得凈?他們的做法是:堅持大修進度、質量與安全現(xiàn)場管理齊步走,組織技術力量每天對吹掃的管線流程進行一遍又一遍檢查。 為了防止改錯流程,崗位職工進行現(xiàn)場確認、技師復查、技術專業(yè)監(jiān)督的方式將系統(tǒng)內(nèi)粘稠的物料安全退出裝置,低點放空的油污用鐵桶回收,再倒回污油罐,有效地防止殘余物料隨地排放。 車間嚴格執(zhí)行切液制度,新的“柴油沖洗循環(huán)法”與“丙烷逆向循環(huán)”相結合進行對系統(tǒng)沖洗,避免了高壓塔帶出內(nèi)存的殘存油品,為綠色停工打開了第一道門,10月20日,成功將系統(tǒng)內(nèi)的270噸的丙烷料退回球罐,待開汽時再送回裝置作開汽循環(huán)使用,有效地達到了該送出的物料安全送出,放得凈,該回收的物料不外排,殘液有效回收利用,實現(xiàn)“油不下地、氣不上天”的綠色停工。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵權,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
截至10月16 日, 丙烷脫瀝青裝置連續(xù)運行超過2380天,第二次突破6年一修周期大關,創(chuàng)該裝置1982年開工投產(chǎn)以來長周期運行新紀錄,裝置6年累計加工渣油261.7萬噸,其中2014年渣油加工量達到40.47萬噸/年,創(chuàng)下年產(chǎn)歷史新高,累計產(chǎn)出價高利厚產(chǎn)品輕脫油55萬噸;1號重質酮苯、2號重糠裝置均實現(xiàn)安全生產(chǎn)長周期運行超2360多天,其中2號重糠在集團公司公布的同類裝置達標競賽中,2016年、2017年連續(xù)兩年裝置長周期運行天數(shù)、精油綜合收率、能耗等多項綜合指標中排名第一,主要技經(jīng)指標均創(chuàng)歷史最好水平,在集團公司同類裝置達標競賽中名列前茅。 近年來, 煉油分部在重質潤滑油裝置扎實推進安全環(huán)保工作,從保安全、抓平穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)等方面入手,充分調(diào)動廣大干部員工的積極性和創(chuàng)造性,全員進入裝置排查隱患,人人為裝置出謀獻策,優(yōu)化生產(chǎn),確保裝置實現(xiàn)安滿優(yōu),重質潤滑油系統(tǒng)四大裝置6年來實現(xiàn)了安全環(huán)保長周期運行。 檢修技改提升裝置提質增效的可靠度 設備安全運行是關鍵,技改項目的推進是保證裝置的安全、平穩(wěn)、高負荷運行的重中之重。從2012年7月至2018年10月,重質潤滑油系統(tǒng)歷經(jīng)了6年之最的運行期,丙烷脫瀝青、重質酮苯、重糠、白土等四套裝置長周期的生產(chǎn)中, 由于較長時間運行,大量加工進口高含硫、含酸油種,裝置部分設備如空冷系統(tǒng)、換熱器、加熱爐等效率大大下降,高壓丙烷空冷器、高溫管線、換熱器等受硫腐蝕嚴重,因此,技術節(jié)能排隱患項目的實施是本周期檢修的重中之重。 此次大修在設備進行常規(guī)檢修的同時,消除隱患保安環(huán)增效益的改造項目有:一是對重酮裝置的過濾實施全面的大手術,在保持重酮一段脫蠟過濾機使用同時,增加一段過濾面積,并對重酮和輕酮部分設備管線進行改造,項目實施后將可同時增加輕脫處理量和脫蠟油收率。二是重糠裝置根據(jù)上周期運轉存在的不足,將對核心設備萃取塔401進行技術改造,增加萃取段中段冷循環(huán),以提高萃取塔頂?shù)诇夭?,項目投用后將會強化萃取效果,改善精制油質量,提高精制油收率,是創(chuàng)效的有效措施之一。三是將對重糠裝置脫水塔407的ADV固閥塔盤改為泡罩塔盤,項目實施后將對環(huán)保做出大貢獻,不僅有望再次大幅降低汽提蒸汽,還減少了塔底排水攜帶糠醛的含量,減少糠醛跑損,既減少污染環(huán)境,又降低了糠醛消耗,避免污染環(huán)境,是降低劑耗降本增效的有效技改。 科學監(jiān)控夯實基礎 本次檢修將大幅度更換熱器,其中2號白土精制裝置和丙烷空冷換熱器更換,該項目主要檢修時間短,整個檢修過程必須控制好施工質量和進度,為確保施工工期和施工質量,并安全及高效優(yōu)質地完成,車間專業(yè)編制各類施工方案,確保本次大修中的所有換熱器進行常規(guī)的抽芯、清洗、回裝、試壓等工作,全面落實黨團HSSE監(jiān)護人,監(jiān)控現(xiàn)場施工作業(yè),防止場地陜窄受到周圍設備、管線、平臺等障礙物的阻擋,確保檢修進度的安全順利進行。做科學有效的檢修,此次檢修將實行動態(tài)修訂完善車間監(jiān)護制度,特別加強了對高空施工及巡檢盲區(qū)的隱患排查頻次和力度,為裝置的安全檢修夯實基礎。 放得凈收得回 裝置大修,首先第一道難關就是如何將系統(tǒng)內(nèi)的物料回收干凈,要做到放得凈,收得回,那就是必須要過“吹掃關”。 在停汽前,丙烷裝置系統(tǒng)內(nèi)充滿著大量的丙烷溶解劑,管線內(nèi)有大量黑乎乎的瀝青料。如何放得凈?他們的做法是:堅持大修進度、質量與安全現(xiàn)場管理齊步走,組織技術力量每天對吹掃的管線流程進行一遍又一遍檢查。 為了防止改錯流程,崗位職工進行現(xiàn)場確認、技師復查、技術專業(yè)監(jiān)督的方式將系統(tǒng)內(nèi)粘稠的物料安全退出裝置,低點放空的油污用鐵桶回收,再倒回污油罐,有效地防止殘余物料隨地排放。 車間嚴格執(zhí)行切液制度,新的“柴油沖洗循環(huán)法”與“丙烷逆向循環(huán)”相結合進行對系統(tǒng)沖洗,避免了高壓塔帶出內(nèi)存的殘存油品,為綠色停工打開了第一道門,10月20日,成功將系統(tǒng)內(nèi)的270噸的丙烷料退回球罐,待開汽時再送回裝置作開汽循環(huán)使用,有效地達到了該送出的物料安全送出,放得凈,該回收的物料不外排,殘液有效回收利用,實現(xiàn)“油不下地、氣不上天”的綠色停工。
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