2月6日,尚計鐸完成了有關(guān)優(yōu)化石家莊煉化煉油運行五部PSA裝置收率的匯報材料,信心滿滿上報給主管領(lǐng)導(dǎo)。這份材料不僅包括更改運行方案的具體內(nèi)容、停工后處理吸附劑的措施,還一一給出了再開工后避免吸附劑被污染的措施,生產(chǎn)管理部門討論后稱贊“非常漂亮!”這是他近兩年來追蹤PSA裝置運行,解決收率問題的心血結(jié)晶。
向著完美 執(zhí)著努力
“PSA運行的過程,就是優(yōu)化的過程。”年輕的工藝管理主任尚計鐸,走上工藝管理崗位只有短短5年,但對優(yōu)化關(guān)鍵抓得很準(zhǔn),產(chǎn)品氫質(zhì)量參數(shù)99.9——這個完美的數(shù)字一直是他的努力方向,做到并不易。
開工后不久,本該處于調(diào)整優(yōu)化階段的PSA裝置,因原料問題,個別吸收塔的吸附劑受損,產(chǎn)品氫純度無法保證,如同木桶短板制約著整個PSA裝置的收率無法達到設(shè)計,影響氫氣收率的提升。與設(shè)計單位溝通后,尚計鐸嘗試調(diào)整運行模式,甩掉問題塔,變10塔運行為9塔運行,但實施后收率改善不明顯,他意識到,具備停工處理條件前,找準(zhǔn)問題塔是個難點。
不久后,總部專家?guī)头鼋M提出了另一思路:保持10塔運行,在合理負(fù)荷范圍內(nèi),適當(dāng)降低產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。“專家建議寶貴,但結(jié)合實際更重要!”尚計鐸已經(jīng)認(rèn)證了方案的可行性,但問題的根本沒有解決,短板就時刻存在,他沒有放棄對9塔運行措施的摸索,時刻觀察著產(chǎn)品氫純度變化與步序設(shè)定之間的關(guān)聯(lián)。
善抓關(guān)鍵 贏在全局
尚計鐸的擔(dān)憂不無道理。由于長期在原料重整氫低純度下運行,積累的雜質(zhì)對吸附劑的污染逐步嚴(yán)重,僅過幾個月,裝置收率下滑突然加劇。
切塔運行的方案再次提上案頭,然而尚計鐸與其他工藝管理人員在確定問題塔上出現(xiàn)了分歧,各自闡述理論支撐,大家反而更感迷惘。尚計鐸退出爭論,決定用計算結(jié)論說話。
不同吸收塔與氫氣表之間的距離,意味著管道停留時間會有2、3秒的時間差。抓住這關(guān)鍵的細(xì)微差異,他根據(jù)特定狀態(tài)流速、時間等參數(shù)關(guān)系,得到不同計算結(jié)果,明確了問題塔。實施切塔后,收率明顯上升,證實了尚計鐸的判斷。
優(yōu)化腳步隨即轉(zhuǎn)向造成運行短板的源頭,尚計鐸關(guān)注的重點是上游重整裝置。
增加重整氫調(diào)溫手段、增上脫硫罐等建議措施,直接解決了PSA裝置原料問題,更大的意義在于公司多個用氫裝置共同受益、還降低了用氫成本。這次優(yōu)化,干得漂亮!
踏實去做 樣樣漂亮
要干就干得漂亮——尚計鐸潛意識里總有這樣的聲音。去年,齊魯石化業(yè)務(wù)承攬的渣油加氫裝置交回公司,負(fù)責(zé)重油裝置工藝管理的他默默告誡自己:運行水平不能比外包的第一周期差!
降能耗是重點更是難點,尚計鐸在外包期內(nèi)密切關(guān)注渣油運行的生產(chǎn)組織、問題處理,積累的經(jīng)驗派上用場了。解決重點節(jié)能設(shè)備液力透平的泄漏問題,實施后徹底根治;制定好應(yīng)急預(yù)案的前提下,提高熱直供率從60%提高到80%,穩(wěn)穩(wěn)保持……一個個優(yōu)化措施落實的每一個細(xì)節(jié),尚計鐸都緊盯聯(lián)動反應(yīng),隨時指導(dǎo)操作。穩(wěn)妥措施促使能耗指標(biāo)一降再降,達到總部前三名的水平。
渣油加氫運行指標(biāo)趨勢圖上,能耗曲線一路向下。在尚計鐸眼里,這條曲線帶有一種特殊的美感,因為它背后有自己一串踏實的足跡。
(石家莊煉化 蔡莉)