茂名石化精心組織生產(chǎn)經(jīng)營,狠抓裝置安穩(wěn)運行,開足馬力生產(chǎn),及時優(yōu)化生產(chǎn)運行,全力做大總量。在今年5月份乙烯產(chǎn)量首次突破10萬噸之后,7月份,茂名石化生產(chǎn)乙烯10.01萬噸,再次突破10萬噸大關(guān)。
茂名石化強化運行優(yōu)化管理,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷變化,每天召開工藝專題例會,安排兩套裂解裝置實行物料互送,做好兩套裝置的物料調(diào)配,提升裝置運行平穩(wěn)率。作為乙烯生產(chǎn)的龍頭裝置,茂名石化裂解車間從嚴(yán)從細(xì)抓HSE工作,堅持每天召開安全生產(chǎn)日例會,合理計劃安排每天動火作業(yè)。他們成立了車間安全監(jiān)督隊,狠抓現(xiàn)場直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理,開展隱患排查勞動競賽,全力整治安全隱患。
茂名石化全力優(yōu)化運行,加強工藝、操作紀(jì)律管理,著力在物料平衡上狠下功夫,為做大產(chǎn)量“開路”。在開穩(wěn)裝置的前提下,裂解車間加強優(yōu)化攻關(guān),發(fā)動骨干力量進行問題排查,采取措施優(yōu)化調(diào)整控穩(wěn)系統(tǒng),消除生產(chǎn)瓶頸,1號裂解裝置乙烯產(chǎn)量從87噸/小時提高至93噸/小時,乙烯產(chǎn)量大幅提升。
入夏以來,氣溫上升造成循環(huán)水溫度隨之升高,影響了換熱器換熱效果,溫度上升成為制約做大乙烯產(chǎn)量的不利因素,特別是白天比晚上溫度普遍高3至5℃,致使裂解裝置在白天為避免工藝指標(biāo)超標(biāo)不得不降負(fù)荷運行。對此,裂解車間迎難而上,工藝小組全面檢查調(diào)整每臺換熱器,提升換熱器的換熱效果,白天氣溫高不再降負(fù)荷調(diào)整,為做大產(chǎn)量打好基礎(chǔ)。
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